張家港康通機械科技有限公司
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一、中間罐車橫向微調機構存在問題及分析
中間罐車橫向微調機構(圖1)由中間罐耳軸支承滑座、深溝球軸承、支座、絲桿、調整螺母、絲桿軸承座、蝸輪減速器組成,手動驅動,即用人工驅動蝸輪減速器,罐車防波板帶動絲桿、調整螺母使耳軸支承滑座作水平移動(行程0~25mm),來調節中間罐橫向位置,以達到中間罐水口與結晶器對中的目的。使用中存在如下問題:
1.更換中間罐時,由于罐體大且重,在就位到耳軸支承滑座上時,對耳軸支承滑座造成很大的沖撞,以致軸承外圈振裂或軸承保持架被振碎。據統計,1999~2001年間軸承共損壞86副。
2.中間罐車周圍環境惡劣,高溫及粉塵對橫向微調機構所有回轉副的潤滑造成極大的影響,導致橫向微調機構運行阻力增大。
3.由于中間罐的容量與自重不斷增大,由原設計的25.8 t,增加到38 t,加重傳動裝置的負荷。
4 . 橫向微調機構蝸輪減速器設計薄弱,其蝸輪端面模數僅為2mm,材質為HT250,機械強度低、沖擊韌性差,蝸桿最細處的直徑僅為18mm。在中間罐水口對中操作中,常發生蝸輪崩齒及蝸桿被扭彎現象,壽命極短,平均壽命不超過一周。
5.原設計采用螺栓將減速器箱體鎖在絲桿軸承座上,由于螺栓在減速器箱體內,松動時重新緊固相當因難。而更換減速器時,須先拆卸蝸輪,費時費力。
二、中間罐車橫向微調機構改造
針對上述存在問題,對中間罐車橫向微調機構進行改造,參見圖2,具體措施如下:
1.用滾輪替代球軸承,表面淬火處理。在支座上擴孔,裝入圓柱滾子軸承,滾輪與滾子軸承之間通過銷連接。由于圓柱滾子軸承載能力比球軸承強,使軸承壽命延長。
2.在耳軸支承滑座兩端增加兩個可拆卸護翼,以減少外來夾雜物對內部回轉副的影響,而且回轉副全部采用高溫潤滑脂潤滑。
3.將減速器直接固定在中間罐車橫梁上,通過聯軸器與絲桿相連接,這樣檢修更加方便。此外,需要重新選擇一種大傳動比、承載能力強的蝸輪減速器。經過計算,選用WST-12-19.5-I蝸輪速器,蝸輪軸許用轉矩M=224N?m,比原設計的33.5N?m大許多倍。
根據減速器速比(i=19.5)及調整螺母螺距可知,減速器蝸桿轉一圈,中間罐耳軸支承滑座才移動0.307mm,在機構最大負荷工作時,蝸桿輸入轉矩才6N?m,機構調整精度高,手動驅動輕松。
三、改造效果
1.橫向微調機構運行平穩、可靠,中間罐水口對中操作輕松自如且相當準確。
2.軸承壽命明顯延長,由原來的2個月延長至24個月。蝸輪減速器自使用之日起至今,從未發生故障。
3.機構拆裝便捷,省時省力。
4.經濟效益顯著。整個改造所投入的資金僅為5025.6元,而改造前每年光檢修費用就花掉3萬元。